φ600mm钻孔灌注桩施工质量控制
摘要:φ600mm钻孔灌注桩施工简单、速度较快,造价相对低,施工时受地下和地表面及外界因素影响小等优点,在小型建筑施工中被大量的采用。但是φ600mm钻孔灌注桩桩径较小、桩长较短、钢筋笼整体刚度较低等多方面原因,很容易发生质量事故。本文以山东聚氯乙烯桩基工程为工程实例,对施工中容易出现的质量问题进行了总结,并提出了质量控制措施。
关键词:钻孔灌注桩;φ600mm;质量事故;原因分析;控制措施
一、工程概况
山东某公司40万吨/年聚氯乙烯桩基工程中采用钻孔灌注桩,桩径全部为φ600mm,各个部位共计1100根,桩基施工的内容主要包括:测量放线、钢筋笼制作、成孔、砼搅拌及灌注、渣土清运等。本工程采用反循环回转钻机成孔。
根据《岩土工程勘察报告》的地质剖面图揭示,本工程与桩基成孔有关地层情况如下:
①层粘土:厚度0.8-2.0m,褐色,可塑,含植物根及氧化铁。
②层粉土:厚度为3.1-4.9m,褐黄色,含云母片,土质均匀。
③层粉质粘土:厚度为4.7-11.9m,灰褐-棕黄色,软塑-可塑,夹多层薄层粉土。
④-1层粉土:厚度2.1-4.8m,褐黄色、湿、中密。
④层粉细砂:厚度为10.0-12.5m,褐黄色,饱和,中密,以石英、长石为主。
⑤层粉质粘土:厚度2.0-3.7m,棕黄色,可塑-硬塑,含氧化铁及灰白团块。
⑥层粉土:褐黄色,湿,中密,含铁、锰氧化物。
场地地下水类型主要为孔隙潜水,本次勘测期间的地下水位埋深一般4.2m,水位标高一般95.43m左右,主要接受大气降水补给。地下水位的变化主要受大气降水和农灌抽水的影响。厂区无长期观测资料,据现场调查,地下水位年变化幅度约1~2m。
二、根据工程施工中对实际施工情况的总结和质量控制措施,总结了φ600mm钻孔灌注桩容易发生的质量问题和施工控制要点。
1、成孔的质量控制
由于桩径为φ600mm,很难保证桩径的准确性。如果缩径会造成钢筋笼下放困难,影响桩基承载力;如果扩孔使充盈系数变大,造成混凝土的浪费,提高施工成本。如果成孔质量控制不好,由于桩底面积较小,沉渣厚度很容易超标。
为了更好的控制成孔质量,操作人员在了解地质情况的前提下,应根据不同的土层和岩层使用不同的钻速,必要时严格控制钻进尺度。经常检查钻头的尺寸,及时的补焊,保证桩径。成孔后要注意清孔质量,防止沉渣超标。
2、钢筋笼的质量控制
在钢筋笼制作中,由于主筋较细、笼径较小,所以钢筋笼的整体刚度较小、钢筋笼质量较轻。钢筋笼很容易变形,变径,在吊装过程中易发生钢筋笼的扭曲,下放标高不容易控制。
施工时要控制笼子的顺直,主筋采用对焊。螺旋箍筋主要是绑扎,必在主筋长度范围内,每隔2m加一道加强箍筋。在安放钢筋笼时一定要直、稳、慢,借其自重自然沉入孔内,不能强行放入。既要防止其上浮,又要防止其下沉。当砼上升到接近钢筋笼下端时,应放慢浇筑速度,减小砼面上升的动能作用,以免钢筋笼顶被托而上浮。当钢筋笼被埋入砼中有一定深度大,再提升导管,减少导管埋入深度,使导管下端高出钢筋笼下端相当距离时再按正常速度浇筑。在通常情况下,可以防止钢筋笼上浮。当发现钢筋笼开始上浮时,应立即停止浇注,并准确计算导管埋深和已浇砼标高,提升导管后再进行浇注,上浮现象即可消除。
3、混凝土的质量控制
由于桩径较小,每根桩的灌注方量大约为4-6方左右。每方混凝土的灌注高度为3米左右,导管埋深很易超标。由于导管直径为φ250mm,钢筋笼直径为φ500mm,导管和钢筋笼的间距很小,很容易将导管挂住,造成埋管。如果导管起拔过快,桩头很容易形成空芯。
灌注时要检查混凝土的质量,在塌落度和和易性满足要求的情况下,再开始灌注。灌注时及时测量混凝土面,控制埋管深度在2-6米之间。将加强圈放到主筋的外面,防止钢筋笼和导管的挂蹭,防止埋管事故的发生。当起拔最后一节导管时,速度要慢,反复抽插后再起拔导管。在拔护筒时要防止泥块落入孔中,造成桩头夹泥。
三、经过桩基检测,所有桩基全部合格。说明在φ600mm钻孔灌注桩的质量控制中,措施到位,效果明显。在施工中要注意各个工序的质量控制,不断加强施工人员的质量意识,进行相关质量培训保证施工质量。
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