地铁区间盾构出洞水平冻结加固工艺
慷 鹰交莲鼹 0 i ::2oo蛑 和水平冻结孑L布置图,采用割除钢筋后补强的要求 1.2冻结施工技术参数 选用2套YSLGF300螺杆机组(其中一套备用), 其单机标准制冷量一10℃时为286 kW。地层冻结 供冷工艺参数和指标如下:积极冻结盐水温度为一25 ~一进行水平孑L的预埋。具体布置结构接点见图2。 1.4冻结孔施工工序 冻结孑L施工工序为:定位开孑L及孑L口管安装一 孑L口密封装置安装一钻孑L一测量一封闭孑L底部(单 向阀)一打压试验。冻结管采用丝扣连接,满焊密 30℃;冻结壁交圈时间为14 ̄20 d;破壁时间为 25 d;积极冻结时间为14 ̄20 d;维护冻结盐水温度 为一23~一28℃;维护冻结时间为14 d;冻结总时间 为35 d。 封,兼做钻杆。冻结孑L施工用钻机选用MD.60型锚 杆钻机。采用水准仪、经纬仪对冻结孑L精确定位,安 装好孑L口装置后,用钻机开穿连续墙。为保证在钻 1.3冻结孔施工前车站内衬墙的补强 根据施工场地的要求和地面施工环境等因素, 孑L施工中地层不流水、砂等,对每个冻结孑L施工都加 装孑L口密封装置,以有效控制因打钻而造成的地层 空洞,使以后融沉控制有更好的效果。 该盾构出洞采用冻结加固施工。为保证冻结加固效 果和进洞安全,设计在洞门外圈及车站内衬墙上施 工30个水平冻结孑L;并根据车站结构施工布筋要求 预埋管、止水钢板 7_ 『 lf \ / —— t"7 I l | } 割f E = ~ ^ r ^ l 『 l II 、 一 一 —7E f f 加焊 l 1 l I I , I 1-t- /钢筋 I l,一’ \ / 乙 = 预埋管、止 水钢板 l 300 1 尺寸单位:mm 图2预埋冻结管处钢筋补强图 1.5钻孔施工质量 1.6.2冻结制冷 为保证钻孑L施工质量,钻孑L偏斜率都小于1%。 根据总包和监理复测,冻结孑L偏斜全部在规范设计 内:终孑L间距不大于1 110 mm,满足施工要求;冻结 管焊接试压0.9~1.1 MPa之间,稳压30 min,其压 降小于0.05 MPa,试压全部合格,满足设计要求。 施工中未发生冻结管泄漏事故。 1.6冻结运转及效率 1.6.1冻结站安装 上行线出洞水平孑L打钻于2007年12月25日 开始,2008年1月12日下午结束。13—16日安装 冻结器及配集液圈干管。17日开始冻结,冻结3 d 后盐水温度达到一25℃,冻结7 d后盐水温度达到 一29℃,冻结15 d后盐水温度达到一31℃;以后盐 水温度一直保持在一31 ̄C左右。较快的盐水温度下 降梯度和较低的盐水温度,可提高冻土发展速度及 冻结强度。 1.6.3冻结效果 冻结站主要施工设备有:YSLGF300Ⅱ螺杆机 组2台(设计单台机组工况制冷量一30℃时为99 kW);NBL一50型冷却水塔2台;Is150—125型清 水泵2台;IS150—125型盐水泵2台。考虑冻结运 转的连续性,盾构出洞时不能因冷冻设备的原因停 1 、2 、3 测温孑L内分别布置了2条测温线, 深度分别为3.6 ITI、2.6 m;4#~9 、坝0温孑L布置一 个测点,深度为2.6 ITI。测温孑L于1月17日正式开 始记录温度。 通过测温孑L资料可分析冻结发展速度。表1为测 温孑L 2.6 ITI测点的温度变化及推算的冻结发展速度。 机,故所有设备全部安装2套,其中1套备用;2套 系统为并联安装。 ・54・ 维普资讯 http://www.cqvip.com 蹬 表1 测温孔2.6 m测点的温度变化及推算冻结发展速度 1 测温孔3.6 Ill深测点2月20日实测情况 为:测温孔温度t=一3.2℃;盐水回路温度t 一32℃;冻结孔最大孔间距为1.11 m;测温孔与冻 结孔距离r=1 100 mm,冻结管内半径r =46 mm。由此可计算出冻土墙厚度、冻结发展速度,以 及冻土墙平均温度。 计算冻结圆柱发展半径 r, exp fI —r,:‘\t 一t —1:i.J . 45m / 根据冻结圆柱发展半径可绘制帷幕交圈图(见 图3),冻结壁厚度为2.0 m。 fa1a深度7 m 36 d冻土发展半径r2=l 450 mm冻结孔交圈图 (b)深度2 m 36 d冻土发展半径r2=l 450 mm冻结孔交圈图 图3 冻结帷幕效果图 利用《建井工程手册》冻结施工成冰公式计算冻 结帷幕的平均温度: t。=t +0.25t =一14.5℃ r 1 表2冻结效果和设计比较表 k_f1 i.135—0.352 ̄/7。。・875嘉+ 厂r1 266√言I一0.466 式中: 1.6.4探孔情况 f ——按零度边界线计算的冻结壁平均温度; f。——冻结壁平均温度; t1——盐水温度,t1=一32℃; f——冻结最大孔间距,f=1,11 m; E——冻结壁厚度,E=2.0 m; f ——井帮冻结帷幕温度,t =一10 oc。 冻结30 d即达到完全破壁时冻结效果,见表2。 到2月20日,根据测温孔资料及洞门槽壁水平 方向温度探孔检测,上行线冻结加固区冻土墙最薄 处为2.0 ITI,冻土墙平均温度为一10℃以下,满足 出洞要求。在上行线洞门四周布置10个探孔,实际 观测冻土墙效果。探孔测温记录见表3。实际开5 个探测观察孔,深度为0.2~0.5 m;孔内土体已结 冰,无水流出。 ・ 55 ・ 维普资讯 http://www.cqvip.com
Q 墟 辗蜃交避凳 表3探孔测温记录表 测温时间 1# 2# 3 4 5 6 7 8 9 ; 8洋 10 2关键点的控制及措施 2.1拔管 2.1.1拔管前准备 60 ̄80℃的盐水循环达15 min左右;当回路盐水 温度上升到25 ̄30℃时,即可进行边循环边试拔。 ・拔管顺序:拔盾构出洞口内的三圈孑L,分6 组拔出。每拔出一个冻结管,马上对拔除的冻结洞 回填 105的水泥沙浆柱,让冻土回冻水泥沙浆柱, 第一,拔管之前刀盘要进行试转,试转无故障方 可进行拔管。第二,盾构橡胶帘布板全部安装完毕, 并可以使用。第三,考虑不安全因素,拔管前应把冻 结帷幕前的连续墙钢筋全部割除完毕,但要留下钢 筋保护层;其它盾构刀盘前要搭好脚手架管,并铺好 木板,确认安全后再进行拔管。 2.1.2拔管措施 达到冻结帷幕的完好性,再开始拔下个孑L;对每个拔 好并回填沙浆柱的洞口外采用双快水泥封堵。考虑 盾构前端与冻结加固体的空间距离短(只有2.2 m),所以对每个冻结管分两次拔除并割断;割断冻 结管时割枪要在距离冻结帷幕0.5m外进行,以保 证割枪的高温不融化冻结帷幕。 ・利用人工局部解冻的方法进行拔管。具体方法 为:利用热盐水在冻结器里循环,使冻结管周围的冻土 融化达到30---60 mm时,开始拔管。拔管流程如下: 热盐水循环5~8 min一48 牙钳转一3~5 t 手拉葫芦拉出冻结管一封堵冻结孔。 ・拔管方法:方法一,用热盐水循环解冻5~8 min后,利用48 大牙钳转动冻结管,用3t手拉葫 芦拔出冻结管(连同孑L口管一起拔除)。手拉葫芦固 定在搭设的脚手架上,冻结管范围内的脚手架须特 殊加固,使其与槽壁紧密连接,便于力的传递。方法 二,如方法一不能拔出冻结管时,利用2个5 t千斤 顶架设在槽壁上,水平向外顶推冻结管。具体操作 如图4所示。 ・盐水加热:用一只1 m3左右的盐水箱储存 盐水循环:利用流量为8 m3/h水泵循环盐 盐水,用45 ̄90 kW的电热丝加热盐水。 ・水。先用30"--40℃的盐水循环5 min左右,然后用 拔管时间:12~20 h。 \ 槽壁 千斤顶 槽壁 | . , 孔口管 ,冻 —— 1 『J 1 r、、 J ll 1 j二 方法一 方法二 图4拔管示意图 2.1.3其他措施 (3)拔管所使用的支架与人员工作平台支架必须 是各自独立的体系,2个支架间不得有任何连带关系。 (4)拔管时因脚手架台面和盾构用的橡胶帘布 板为易燃物品,电焊工在进行焊割前应备好灭火器、 消防水龙头等,并安排两人进行监护。登高作业时 带好安全带。 (1)破槽壁时必须注意冷冻系统的保护,不得 碰砸冷冻管路及测温系统。 (2)采用聚乙烯保温材料对拔除后的冻结孔进 行充填;人工破壁的同时对破壁后的加固体进行保 温工作。 ・56・ 维普资讯 http://www.cqvip.com
襄 (5)拔管时,应急物资(双块水泥、木筛子、棉 纱、棉被、保温板等)应运至拔管现场,以防出现 险情。 (6)满足冻结预案要求,出洞前作好液氮备用 工作(即联系好施工现场附近的医院或其他有液氮 出洞的时间不宜超过1 d,以防冻结帷幕融化,影响 其强度。 (4)盾构穿越加固体的时间应控制在10 d以 内。盾尾进入密封后应采用快硬性浆液封堵洞口, 防止冻土融化后泥水涌出。 2.3地面沉降控制 储备的单位),需要时保证在2 h内运到现场。 2.2盾构推进配合事项 (1)在凿除槽壁时,内圈孔停止冻结,外圈孔维 冻结期间,用卸压孔卸压控制冻胀。解冻过程 中根据监测结果,通过预留注浆孔(见图1)和管片 预留注浆孔补充注浆以控制融沉。图5是上行线离 持冻结。 (2)盾构抵拢掌子面后外圈孔停止冻结,但不 拆除冻结系统(在盾构脱离加固区3环后拆除),如 洞口4 rn处1个测点的时间位移曲线;图6为上行 线几个轴线点冻胀和融沉阶段的累计沉降曲线。从 图6可以看出,最大累计沉降为6.8 mm,主要发生 在解冻期间,说明采取的措施是有效的。 有意外时恢复冻结加固。 (3)内圈冻结孔拔除后,盾构顶进橡胶帘布板 5O E E \ OO 5O O 5O OO :.删 一 ..一..~.。 .’ 世 蜉 入/\.. ¨ _T一50 距开孔起累计天数 图5上行线距洞口4 m处测点(T5)的沉降曲线 6.O0 暑、4 OO 2.OO 。 —・一打孔期间累计 冻结期间累计 解冻期间累计 开工累计 +十2 O0 蠢 -4 .0 8 OO 图6不同测点各施工阶段累计沉降曲线 3结语 由于地面无加固场地采用水平冻结法施工,整 个地层的冻结时间为36 d,有效地保证了工期和地 融特性较好。 该盾构出洞冻结加固采用水平钻孔冻结法的施 工实践,对在地铁区间隧道施工中进一步完善和推 动相关领域的施工技术和方法提供了一个范例。 面环境的控制,并保证了施工的安全、高效和快速。 水平冻结最终形成一个实心的杯形加固体。杯形部 参考文献 Eli张凤祥.简明建井工程手册EM].北京:煤炭工业出版社,1995. E2]夏明耀,曾进伦.地下工程设计施工手册[M].北京:中国建筑 工业出版社,2001. 分则形成一个冻土厚壳结构,降低了开挖引起的空 间效应,从而保证了施工期间工作面土体的稳定性。 从实际效果分析来看,冻结壁仍可适当减薄。实际 冻结壁的厚度比设计有所增加,这是施工中采取的 E3]王鹏.地铁施工中冻结法地基加固可行性研究[J].城市轨道交 通研究,2007(2):44. 保守做法。冻胀和融沉未造成地下管线危害,地层 冻结厚度控制合理,也反映出上海市软土地层的冻 (收稿日期:2008—03—20) ・57・
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