灯泡贯流式机组受油器浮动瓦烧瓦分析与处理
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运行与维护 SMALL HYDRO POWER 2010No5,Total 17o155 灯;包贯流式栅组受油昌浮动瓦烧瓦分析与处理 伍端华刘大燕(江西水电检修安装工程有限公司赣州分公司 江西赣州 341212) 桃江水电站位于江西省信丰县铁石口镇,是一 水导瓦摆度过大采取3项减振固瓦措施,一是 座有发电、防洪、养殖等综合利用的中型水利枢纽 工程。电站总装机25 MW,安装2台单机容量 12.5 MW的灯泡贯流式水轮发电机组。水轮机型号 GZD39o P__385,额定转速150 r/rain,额定水 头1O.80 Ill。发电机型号SFWG12.5--40/4600,额 定电压10.5 kV,额定电流763.7 A,额定功率0.9, 绝缘等级F级。 机组受油器采用分块式浮动瓦结构,设有开 腔、关腔、漏油腔,从结构上将回复轴的水平运动 与其自身的旋转运动分开,减少了浮动瓦的磨损。 1受油器存在的缺陷 该厂1号机组受油器的浮动瓦A瓦、B瓦、C 瓦与转轴之间的设计间隙为0.08~0.12 mm,而因 水导水平振动在0.7~1.3 mm,传导到受油器的振 动也较大,所以安装公司在安装时将A瓦间隙控 制为0.16 mm,B瓦间隙为0.60 mm,C瓦间隙为 1.60 mm。浮动瓦与转轴间隙增大后,漏油增大, 导致一方面调速器的压油泵打油频繁,造成油泵温 度过高,烧毁油泵。另一方面,漏油泵来不及打 油,漏油箱经常溢油,迫使浆叶不能调整。最后只 能将受油器A瓦、B瓦对应的漏油孔焊死。焊死后 调速器压油泵便不会频繁打油,漏油泵也来得及打 油回轮毂油箱,但又引起了新的问题,即在调整浆 叶时,受油整体会向后出现旋转力矩,表现在受油 器下游侧+Y方向向上抬了0.50—1.0 mm,上游 侧向下下降了0.50 mlTl,致使浮动瓦烧毁。 2处理过程 2008年该厂曾采取在浮动瓦内侧前后端各车1 道密封槽,用O型密封圈密封以减少沿轴窜油, 但运行后出现受油器温度过高,同时运行一段时间 后由于O型密封圈的磨损导致漏油量增加。因此 决定重新调整水导处摆度,同时更换浮动瓦,以减 少浮动瓦与操作油管间隙,从而解决上述缺陷。 ・74・ 针对水导瓦支座与扇形之间接触面不实,左右间隙 各异的情况,采取铜垫塞实方法替代该方案。二是 在水导瓦支座与扇形板之间,改变销孔及活动销尺 寸;根椐运行中实测到的水导处主轴最大摆度 (0.50 mm)来改变,从而进一步达到减小主轴摆度 的目的。三是加长瓦座与扇形板左右压板,压板延 长到与瓦座接触间隙控制在0.06 mm,压板尾部与 扇形支撑点焊以减少运行中压板受力后的移动量。 处理后机组空转测水导瓦水平方向双幅震动值为 0.08一,测水导处主轴水平双幅震动值为 0.06 mm;负荷7 000 kW时测水导瓦及大轴震动值, 水导瓦水平方向双幅震动值为0.14 mm,水导处主 轴水平方向双幅震动值为0.12 mill。 由于机组浮动瓦设计间隙为0.08—0.12 rtlm, 在浮动瓦间隙调整处理时必须考虑浮动瓦椭圆度的 影响。因此决定先将浮动瓦用车床加工至配合间隙 为0.05肼n左右,再用砂纸在车床上人工处理,从 而达到设计要求,处理后各瓦间隙如下(见表1)。 表1 浮动瓦间隙记录(双幅值) (单位:0.01 mm) 浮动瓦间隙处理合格后即可进行操作油管的安 装和盘车。机组盘车时分别在操作油管与转子结合 法兰面、A瓦上游侧、B瓦上游侧、c瓦上游侧工 作位置装设百分表,将操作油管等分成8个测点。 用高顶抬起机组转动部分,以人工转动机组,监视 操作油管摆度值,取得各浮动瓦工作位置处的净全 摆度(见表2)。 小水电2010年第5期(总第155期) 运行与维护 表2机组盘车净全摆度记录(双幅值)(单位:0.01 mm) 3 效 果 桃江水电站1号机组受油器及水导摆度经处理 后开机试运行,受油器未发生发热现象,受油器本 体满负荷时垂直振动0.02 H1In,水平振动0.03 mJ'n; 调速器压油装置压油泵启动时间由处理前的 灯泡贯流式机组要求浮动瓦处摆度为0.08 nⅡn, 同时考虑浮动瓦间隙,此符合要求。 在受油器座安装后,受油器座相对于操作油管 8 n/次提高至30 n/次。机组运行至今受油器正常。 4存在的问题 受油器浮动瓦处理结束后,机组开始投运时压 油装置油泵启动时间可达50-Ilin/次,运行一段时 间后,启动时间降低至30 min/次。可见浮动瓦在 运行时仍然存在一定的磨损,浮动瓦间隙有所增大。 的垂直度和同轴度将直接影响浮动瓦的工作,如果 受油器座垂直度和同轴度不符合要求,同样会造成 浮动瓦的烧瓦。灯泡贯流机组对受油器座垂直度要 求为0.05-肿,同轴度要求为0.20-啪。在调整受 油器座垂直处和同轴度时,同样采取盘车的方式测 量其垂直度和同轴度,在受油器座法兰面和C瓦 安装位置架设百分表即可监视受油器座的垂直处和 同轴度(见表3)。 表3垂直度、同轴度记录 (单位:0.01 film) 5结语 灯泡贯流式机组受油器是机组的重要部分,其 缺陷将对机组的安全运行产生重要的影响。而受油 器缺陷往往在处理时只作为局部缺陷处理,因此在 灯泡贯流式机组安装、检修过程中,应综合考虑机 组轴线及摆度来进行受油器的安装、检修工作。 一 伍端华(1959一),男,副总经理,工程师,主要从事 水电机组检修安装工作。Email:wuduanhua5502@126.eom 责任编辑吴昊 .1 受油器座盘车合格,可依次装复C瓦、B瓦、 A瓦及其压盖和反馈机构。 .5t.5止.;‘.S|L.; .; .‘ .址驰.址 .‘ .|IL .‘ .S‘L. .;IL.|IL. .址.址.址.S . . 上-.S‘L.;lL.slL .址.S屯.;|L.‘IL.址.‘ .址 (上接第79页)受力,而侧向钢架比较薄弱,建议 在6 z・跨内适当加斜撑。 管,另外增加4根侧向斜撑(jI325×10无缝钢 管),侧向斜撑与撑杆之间的距离为1 m。一方面降 低了应力,同时侧向稳定性也有了改善。计算得最 大应力为162 MPa,主梁跨中应力为140 MPa,完全 符合要求(见图5)。 3)最终方案确定。考虑到斜撑的支点高度对 结果影响比较大,把斜撑离柱顶点的距离由原来的 1.5 nl降为2 m,主梁为3根I 28b号工字钢、柱 子为 ̄,325 X 10无缝钢管、撑杆为 325×10无缝钢 5结语 经过设计部门对钢架在闸门下闸时将承受的强 度的计算,在保证安全强度及稳定性的前提下,安 装单位按照设计单位最后提出的修改意见,认真及 时对钢架进行了加固。弄另水电站导流洞封堵闸门 最终于2008年5月10日上午成功完成了一次性下 闸,顺利地实现电站的蓄水目标,为电站早13发挥 效益创造了有利的条件。 一 朱迎春(1976一),女,工程师,主要从事水工金属结 构的制作及安装工作。Email:evve@163.c0硼 图5最终方案计算 责任编辑・吴昊 75・
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